近期,炼铁厂干部职工紧扣“提质增效,升级转型,绿色智能”三大主题 太阳集团下载,两眼向内,自我加压,巧用“改”字诀不断开创降本工作新思路,新空间,全力助推企业打赢“稳产高产,降本增效,扭亏增盈”三大翻身仗。
“圆弧”改“平面” 实现均匀铺料
该单位原料二区上料1,2号焦炭大仓仓嘴因下料口呈半圆弧形,当物料从振筛中部落入时,容易造成筛板部分面积闲置 太阳集团在线,致使筛板中部料层过厚,导致焦炭中的小焦粒和焦粉无法分离,引起原料粒度指标波动。
针对以上问题,设备技术人员经现场观察后,通过将原圆弧形仓嘴改为平面结构,合理设置振筛与仓嘴高度等措施,成功实现了物料均匀落入筛板和筛面铺料均匀效果,改造后,筛分效率实现大幅提升,且有力保障了高炉生产对筛上物,筛下物粒度的指标要求 太阳成集团官方版。
“更换”改“焊接” 降低备件成本
该单位原料一区1系统混匀取料机小车轨道以往采用一次性压轨片控制 太阳成集团官网,在实际生产中,因更换轨道需先将原有压轨片割除,后重新焊接新压轨片,多次更换容易导致轨道安装基础失去平整度,造成轨道移位。
为解决这一问题,该单位决定用新型焊接型压轨器来代替以往更换压轨片方法,此焊接型压轨器是通过将底座焊接,其余部分可反复拆卸使用,改造后,不仅每年车轮组装机量可节约8件,降低了工人劳动强度 太阳集团app,而且减少了备件损耗,提高了轨道安装精度,预计年可创效16万元。
“实操”改“软启” 提升运行效率
该单位265㎡烧结机成6#输送机使用液力耦合器进行连接,因成6#输送机分进仓和落地两种模式,启停频繁,耦合器容易出现漏油,易熔塞破损等问题,制约系统稳定顺行 太阳集团平台。
为进一步促进系统稳顺,该单位结合液力偶合器设备参数通过对联轴器重新进行设计,对成6#输送机进行钢珠软启联轴器改造等措施,顺利破解了耦合器漏油,易熔塞破损等问题,实施后,减速机,电机成功实现了软启动 太阳集团手机版,减少了设备故障,年可创效8万余元。
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